溶解基本原理:
吸附油气藏纳米溶解剂溶解岩石扩喉增渗,同时解吸孔隙吸附油气。
煤层主要溶解灰分和煤岩孔壁。页岩主要溶解粘土矿物和泥质砂岩,防止粘土膨胀。超致密砂岩主要溶解泥质砂岩,防止粘土膨胀。超致密碳酸盐岩主要溶解泥质碳酸盐岩。油页岩主要溶解灰分和腐泥。页岩油、油页岩油、超致密砂岩油、超致密碳酸盐岩油,还要重点溶解油中的极性官能团,使油不粘附岩石,粘附岩石的油脱离岩石成为可流动的游离油。
溶解岩石扩喉解吸
第一、纳米生物基岩石溶解剂
世界.上第一次溶解各种岩石,扩大纳米孔隙,提高渗透率,使吸附油气完全解吸游离。
按照中医300多种矿物治病的原理,将各种矿物岩石逐一进行扩大纳米孔隙的溶解实验,每种岩石都找到较好的提高渗透率的溶剂,再找每种矿物岩石提高渗透率的纳米生物基溶剂。任何储层,只要知道矿物岩石的成分,就可以配置该储层岩石的纳米生物基岩石溶解剂。每个储层都有针对性极强的单独唯一-纳米生物基岩石溶解剂,每个储层的配方都不一样。可以扩大岩石纳米孔隙,使纳米孔隙连通成纳米孔隙体积网络,渗透率从0.05mD提高到100mD至200mD,使纳米孔隙、微米孔隙中的吸附油、吸附气全部解吸成游离油、游离气。
第二、解决了溶解岩石世界难题.
配制了生物基纳米岩石溶解剂,分子直径0.4纳米,既能吸附置换水膜,置换解吸微米、毫米孔隙中的吸附油气,又能溶解岩石扩大纳米孔隙直径扩径解吸。已经将油气储层的岩石都进行了岩石溶解实验。任何储层,只要知道矿物岩石的成分,就可以配置该储层岩石的生物基纳米岩石溶解剂。每个储层都有针对性极强的单独唯一生物基纳米岩石溶解剂,每个储层的配方都不一样。扩大岩石纳米孔隙孔径、连通、成网,使纳米孔隙成为连通的纳米孔隙体积网络,渗透率从0.05mD提高到100mD至200mD,使纳米孔隙、微米孔隙中的吸附油、吸附气全部解吸成游离油、游离气。
①溶解各种矿物岩石:通缝扩喉
为了更好的开采煤层气,优选了具有溶解、溶蚀碳酸盐岩矿物、部分粘土矿物、煤粉的新型纳米溶解剂前置液。采用失重法对新型纳米溶解剂前置液的溶蚀性能进行了评价。该实验针对岩心矿物成分,对常见的几种矿物(高岭石、钠膨润土、伊利石、绿泥石、石英、方解石、白云岩等)进行溶解溶蚀实验分析。实验参考标准: SY/T5358-2002 《储层敏感性流动实验评价方法》。


③转向性:从大孔隙流入极微孔隙

③转向性
■合层溶解并联驱替压力下降效果明显,合层能起裂
实例3 :煤岩、砂岩、页岩三并联0.5%14884转向驱替

扩喉

电镜扫描纳米孔径增大
电镜扫描,扩大纳米孔

毛管压力曲线:驱替后平均纳米孔径增大

平均孔径由267纳米增加到321纳米,
平均孔径由109纳米增加到145纳米,
大庆塔283- 134-斜99井砂岩岩心压汞实验驱替前后孔隙结构对比
⑥浓度递增,脉冲注入,增渗特好
普光碳酸盐岩:
(8)第一次0.5%11569+6% [31%HCl] 驱替降阻率99.6%, 渗透率提高306.3倍

在药剂配方0.5%11569+6%[31 %HCL]的驱替过程中,驱替压力在小于2%KCL水驱稳定压力时液体就驱出,产生气泡,驱替压力不断下降,最后基本降至0MPa左右,驱替降组率高达99.6%,经过药剂的改善后,渗透率可以从初始的0.145 md增大至44.675md左右,说明药剂与孔缝喉道中的填充物逐渐反应,达到扩孔通缝的效果,从而使得岩心渗透率逐渐增大,渗透率提高306.3%。
四、吸附油气并吞吐法
岩石纳米溶解剂的性能:第一、 I 曾渗性:⑥浓度递增,脉冲注入,增渗特好普光碳酸盐岩.
第二次0.5%1 1569+6%[31%HCl]驱 替降阻率99.75%,渗透率提高449.5倍

在药剂配方0.5%11569+6%[31%HCL]的驱替过程中,驱替压力在小于2%KCL水驱稳定压力时液体就驱出,产生气泡,驱替压力不断下降,最后基本降至0MPa左右,驱替降组率高达99.75%,经过药剂的改善后,渗透率可以从初始的0.213 md增大至96.094md左右,说明药剂与孔缝喉道中的填充物逐渐反应,达到扩孔通缝的效果,从而使得岩心渗透率逐渐增大,渗透率提高449.5%。
⑥浓度递增,脉冲注入,增渗特好
普光碳酸盐岩
(7)1.5%11569+ 12%[3 1%HCl]驱替降阻率97.8%,渗透率提高1976倍

在药剂配方1%11569+ 12%[31 %HCL]的驱替过程中,驱替压力在小于2%KCL水驱稳定压力时液体就驱出,产生气泡,驱替压力不断下降,最后基本降至0MPa左右,驱替降组率高达98.2%,经过药剂的改善后,渗透率可以从初始的0.091 md增大至179.9md左右,说明药剂与孔缝喉道中的填充物逐渐反应,达到扩孔通缝的效果,从而使得岩心渗透率逐渐增大,渗透率提高1976%。
⑥浓度递增,脉冲注入,增渗特好

岩石纳米溶解剂在死耗子井施工效果
油井分子膜吞吐增产实际效果

岩石纳米溶解剂在死耗子井施工效果
砂岩油井吞吐法实际效果
wc51-76施工效果曲线









中原三厂WC360-72井
由无产无注转变为高产井
中原三厂WC360-72井原布置生产井,无产量;酸化、压裂多次无效;改为注水井,注不进水;又酸化、压裂多次无效; 2013年8月21日对中原三厂WC360-72井采用储层改造预处理液增注改造成功,由日增水0方变为日注水30方,半年后变为油井,日产油15吨左右。
大庆采油十厂储层改造增注
2014年10月施工统计日期: 2015-4-8

破裂压力降低20MPa
该区块其他压裂施工破裂压力都是35MPa

裂缝延伸压力8MPa
中联煤共施工六十多口井,2015年12月零下16度施工16口井。该区块其他压裂施工破裂压力都是35MPa。我们施工压力降低8-20MPa。
破裂压力降低26.7MPa
3、现场实验携砂能力强;不会出现砂堵;施工压力下降大。

太原组砂岩层主压裂施工曲线
施工情况:小压破裂压力约51MPa,主压打完2个段塞后,在第一个砂比5%阶段,排量稳定4方/分,压力从40MPa突然降低为约13.3MPa (降了26.7MPa),然后压裂一直稳定在此水平(排量4方/分、砂比递增)。裂缝重张压力约9.7MPa,排量1方/分。
破裂压力降低20MPa
1) PH1-006X1井施 工曲线分析(射孔深度447.40-451.60)
PH1-006X1井施工曲线较为平稳,破压明显,为15.5MPa;主要阶段压裂缓慢下降,从11.3MPa下 降到8.6MPa。当煤岩层破裂后,在注入排量稳定和不断加砂的情况下,地面施工压力随着注入时间的延长而基本保持稳定。随着缝长的延伸,滤失量在增加,沿着缝长方向的流体压力也在下降。因此缝宽在减小,造缝和滤失与注入达到动态平衡,裂缝内压力基本稳定,此时的地面施工曲线就表现为稳定型曲线。此类曲线形成的裂缝较长,压裂效果明显。
